臺(tái)達(dá)PLC在乳化機(jī)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用
來源:臺(tái)達(dá) 2012-06-28 關(guān)鍵詞:PLC系統(tǒng) 乳化機(jī) 控制系統(tǒng) 《控制與傳動(dòng)》2012第五期 江南大學(xué) 張相勝 李艷坡 供稿 1 序言 真空均質(zhì)乳化機(jī)(簡(jiǎn)稱乳化機(jī))主要應(yīng)用于化工、醫(yī)藥、生物、食品等諸多領(lǐng)域中非均相液一固和液一液多相體分散體系的混合。目前該設(shè)備在國(guó)內(nèi)主要是采用傳統(tǒng)的繼電器控制系統(tǒng)構(gòu)成,操作人員需要根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和儀表顯示輸入指令或數(shù)據(jù)進(jìn)行手動(dòng)操作,自動(dòng)化程度不高,同時(shí)控制系統(tǒng)存在操作繁瑣、溫度控制超調(diào)量大、能耗高等缺點(diǎn)?! ? 乳化機(jī)的工作過程 2.1 工作原理 乳化機(jī)由乳化鍋、水相鍋、油相鍋、真空裝置、溫度控制系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等組成。 生產(chǎn)工藝流程如圖1所示[1,2]。油溶性和水溶性原料分別在油相鍋和水相鍋內(nèi)熔化或溶解,溫度一般保持在80℃左右,將用水蒸氣加熱的油相和水相原料通過過濾器加至乳化鍋內(nèi),以進(jìn)行均質(zhì)攪拌、乳化和真空脫氣。然后,向夾套通入冷水,冷卻到一定溫度后,添加香精,繼續(xù)冷卻至要求的溫度停止攪拌,待恢復(fù)常壓即可出料?! ?.2 工作過程 (1)油相鍋、水相鍋進(jìn)料后,啟動(dòng)油相、水相攪拌電機(jī),在線設(shè)定油相、水相電機(jī)的轉(zhuǎn)速; (2)設(shè)定油相鍋、水相鍋控制溫度后,啟動(dòng)油相鍋、水相鍋的溫度控制; (3)當(dāng)油相鍋、水相鍋內(nèi)原料初處理完成后,啟動(dòng)油相鍋、水相鍋出料泵,將初處理后的物料泵入乳化鍋內(nèi); (4)當(dāng)油相鍋、水相鍋內(nèi)的物料完全泵入乳化鍋內(nèi)后,出料泵停止運(yùn)行。啟動(dòng)液壓電機(jī),垂直下降主攪拌器與均質(zhì)攪拌器,當(dāng)下降到位時(shí),液壓電機(jī)停止工作,然后手動(dòng)旋緊密封閥; (5)當(dāng)真空乳化鍋密封后,啟動(dòng)主攪拌、均質(zhì)攪拌電機(jī)。轉(zhuǎn)速將從零上升到用戶的設(shè)定值,并可根據(jù)不同的加工要求,在線改變主攪拌、均質(zhì)攪拌電機(jī)的轉(zhuǎn)速; (6)啟動(dòng)真空泵電機(jī),乳化鍋負(fù)壓力不斷變大,最終將達(dá)到用戶設(shè)定值;達(dá)到用戶設(shè)定值后真空泵電機(jī)自動(dòng)停止; (7)啟動(dòng)乳化鍋溫度控制,自動(dòng)對(duì)乳化鍋進(jìn)行加熱控制,控制方法采用模糊PID恒溫控制,乳化鍋內(nèi)原料將被加熱到用戶設(shè)定溫度; (8)當(dāng)乳化工作完成后,通過排氣口減小乳化鍋內(nèi)負(fù)壓力,當(dāng)乳化鍋壓力為零時(shí),打開出料閥,排出乳化品?! ?center>
3 控制系統(tǒng)的構(gòu)成 3.1 控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu) 根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求,實(shí)現(xiàn)油相、水相、主攪拌、均質(zhì)攪拌電機(jī)轉(zhuǎn)速控制,控制范圍依次是10rpm~1500rpm、10rpm~1500rpm、10rpm~80rpm、100rpm~4500rpm;實(shí)現(xiàn)油相鍋、水相鍋、乳化鍋溫度的智能控制,控制量范圍依次是:0~100℃、0~140℃、20~140℃;實(shí)現(xiàn)乳化壓力控制,控制范圍為-100Kpa~+100Kpa和液壓升降控制?! ∠到y(tǒng)的結(jié)構(gòu)如圖2所示??刂葡到y(tǒng)主要由上位機(jī)、下位機(jī)兩個(gè)部分組成,上位機(jī)采用臺(tái)達(dá)的HMI(DOP-B)[3];下位機(jī)采用臺(tái)達(dá)DVP48EH00R系列的PLC[4];電機(jī)的轉(zhuǎn)速控制,采用臺(tái)達(dá)VFD系列變頻器實(shí)現(xiàn)。 3.2 控制系統(tǒng)的模塊劃分 系統(tǒng)的控制部分可以劃分為各種模塊,如圖3所示。 (1)壓力采集模塊 實(shí)現(xiàn)將壓力儀表的模擬電壓信號(hào)轉(zhuǎn)化為PLC可以識(shí)別的數(shù)字量信號(hào),壓力表的信號(hào)通過PLC的AD(DVP-04AD-H)模擬量輸入模塊采樣到PLC中。 (2)溫度采集模塊 油相鍋、水相鍋和乳化鍋的使用鉑電極(Pt100)測(cè)量溫度,采用三線制接法。信號(hào)通過PLC的TM(DVP-04PT-H)PT100模塊采樣到PLC中?! ?3)連鎖保護(hù)模塊 設(shè)置硬件和軟件雙重安全連鎖裝置,保證乳化鍋在抽真空的過程中不能打開鍋蓋,液壓站也不能啟動(dòng)。
3.3 PLC容量選擇 乳化機(jī)控制系統(tǒng)的I/O點(diǎn)數(shù)分析見表1?! ”? I/O點(diǎn)數(shù)分析表
3.4 變頻器的選擇及通信 乳化機(jī)系統(tǒng)有主攪拌電機(jī)1個(gè),均質(zhì)電機(jī)1個(gè),液壓站電機(jī)1個(gè),真空泵1個(gè),功率均為KW級(jí),對(duì)于電能的消耗大,由于變頻器具有調(diào)速節(jié)能和軟啟動(dòng)節(jié)能的作用,因此考慮選擇用變頻器?! ”鞠到y(tǒng)中選用臺(tái)達(dá)VFD-M和B系列的變頻器。根據(jù)人機(jī)界面上控制的轉(zhuǎn)速設(shè)定,輸出4~20mA的信號(hào)以調(diào)節(jié)電機(jī)的轉(zhuǎn)速,變頻器的運(yùn)行需要和PLC進(jìn)行MODBUS通信來確定是否啟動(dòng)或停止?! ? 控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì) 4.1 軟件設(shè)計(jì)的基本要求 操作功能主要是方便操作,需要人機(jī)對(duì)話界面。系統(tǒng)的規(guī)模越大,自動(dòng)化程度越高,要求也越復(fù)雜,比如下拉式菜單設(shè)計(jì)、趨勢(shì)報(bào)警、I/O信息的顯示以及有關(guān)數(shù)據(jù)、表格的更新存儲(chǔ)和輸出等。圖4為設(shè)計(jì)的乳化鍋人機(jī)界面?! ?.2 I/O信號(hào)及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)分析 工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的檢測(cè)信號(hào)是多種多樣的,有模擬量也有開關(guān)量,PLC就以這些現(xiàn)場(chǎng)的數(shù)據(jù)作為對(duì)被控對(duì)象進(jìn)行控制的源信息。通過對(duì)PLC的工作現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,確定了每一個(gè)I/O信號(hào)的地址。依據(jù)生產(chǎn)過程從前至后,I/O點(diǎn)數(shù)由小到大的原則把I/O信號(hào)集中編址。部分I/O信號(hào)的分配見表2?! ”? I/O信號(hào)的分配表
乳化機(jī)的溫度控制系統(tǒng)是以三個(gè)鍋的溫度為被控制參數(shù),冷卻水流量為控制參數(shù)的回路控制。由于鍋溫系統(tǒng)是具有大滯后和時(shí)變性的系統(tǒng),被調(diào)量不能及時(shí)反映系統(tǒng)受到的擾動(dòng),調(diào)節(jié)器的動(dòng)作需經(jīng)過一定的滯后時(shí)間才能影響被調(diào)量,經(jīng)常會(huì)引起系統(tǒng)的響應(yīng)超調(diào)過大或發(fā)生振蕩,導(dǎo)致系統(tǒng)過渡到其他操作狀態(tài),用常規(guī)PID控制很難得到滿意的控制結(jié)果。 本控制系統(tǒng)采用臺(tái)達(dá)公司的DVP48EH00R系列的PLC為核心部件,實(shí)現(xiàn)恒溫控制,控制系統(tǒng)的原理框圖如圖5所示[5]。PLC根據(jù)采集的信號(hào)計(jì)算出偏差e(t)和偏差變化率ec(t),按照模糊PID的控制規(guī)則計(jì)算控制量u(t),并輸出控制量u(t)。經(jīng)過PLC的D/A轉(zhuǎn)換,變成4~20mA的電流信號(hào),送到調(diào)節(jié)閥來調(diào)節(jié)蒸汽或者冷卻水的流量,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)溫度的智能控制?! ?center>
圖5 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖 5 總結(jié) 本文采用臺(tái)達(dá)PLC、HMI、變頻器設(shè)計(jì)了一套均質(zhì)機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng),開發(fā)成本低、操作方便,能夠?qū)崿F(xiàn)在線監(jiān)視、控制和警報(bào)。目前控制系統(tǒng)運(yùn)行良好,顯著提高了乳化控制系統(tǒng)的自動(dòng)化程度,降低了控制系統(tǒng)的超調(diào)量,減少系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間,有效降低乳化機(jī)能耗。
3 控制系統(tǒng)的構(gòu)成 3.1 控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu) 根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求,實(shí)現(xiàn)油相、水相、主攪拌、均質(zhì)攪拌電機(jī)轉(zhuǎn)速控制,控制范圍依次是10rpm~1500rpm、10rpm~1500rpm、10rpm~80rpm、100rpm~4500rpm;實(shí)現(xiàn)油相鍋、水相鍋、乳化鍋溫度的智能控制,控制量范圍依次是:0~100℃、0~140℃、20~140℃;實(shí)現(xiàn)乳化壓力控制,控制范圍為-100Kpa~+100Kpa和液壓升降控制?! ∠到y(tǒng)的結(jié)構(gòu)如圖2所示??刂葡到y(tǒng)主要由上位機(jī)、下位機(jī)兩個(gè)部分組成,上位機(jī)采用臺(tái)達(dá)的HMI(DOP-B)[3];下位機(jī)采用臺(tái)達(dá)DVP48EH00R系列的PLC[4];電機(jī)的轉(zhuǎn)速控制,采用臺(tái)達(dá)VFD系列變頻器實(shí)現(xiàn)。 3.2 控制系統(tǒng)的模塊劃分 系統(tǒng)的控制部分可以劃分為各種模塊,如圖3所示。 (1)壓力采集模塊 實(shí)現(xiàn)將壓力儀表的模擬電壓信號(hào)轉(zhuǎn)化為PLC可以識(shí)別的數(shù)字量信號(hào),壓力表的信號(hào)通過PLC的AD(DVP-04AD-H)模擬量輸入模塊采樣到PLC中。 (2)溫度采集模塊 油相鍋、水相鍋和乳化鍋的使用鉑電極(Pt100)測(cè)量溫度,采用三線制接法。信號(hào)通過PLC的TM(DVP-04PT-H)PT100模塊采樣到PLC中?! ?3)連鎖保護(hù)模塊 設(shè)置硬件和軟件雙重安全連鎖裝置,保證乳化鍋在抽真空的過程中不能打開鍋蓋,液壓站也不能啟動(dòng)。
圖5 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖 5 總結(jié) 本文采用臺(tái)達(dá)PLC、HMI、變頻器設(shè)計(jì)了一套均質(zhì)機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng),開發(fā)成本低、操作方便,能夠?qū)崿F(xiàn)在線監(jiān)視、控制和警報(bào)。目前控制系統(tǒng)運(yùn)行良好,顯著提高了乳化控制系統(tǒng)的自動(dòng)化程度,降低了控制系統(tǒng)的超調(diào)量,減少系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間,有效降低乳化機(jī)能耗。
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