InTouch 與 InSQL 在華能上海石洞口第二電廠除灰與電除塵系統(tǒng)遠(yuǎn)
InTouch 與 InSQL 在華能上海石洞口第二電廠除灰與電除塵系統(tǒng)遠(yuǎn)
2007-08-10 |0
一. 前言
華能上海石洞口第二電廠裝機(jī)為二臺(tái)600MW超臨界燃煤機(jī)組,日耗煤一萬(wàn)噸上下,排渣及灰約1300噸上下(取決于發(fā)電量及原煤中灰份)。裝備的除灰系統(tǒng)將爐底大渣及石子煤作為濕灰送往江蘇的灰場(chǎng),也將省煤器,空預(yù)器,電除塵器(四電場(chǎng))的干灰收集分作粗灰與細(xì)灰,送往干灰?guī)旃┚C合利用。運(yùn)行人員通過(guò)灰控室的1#,2#灰控盤(pán)來(lái)監(jiān)視操作各臺(tái)機(jī)組的除灰系統(tǒng)。并通過(guò)灰控室旁的電除塵控制柜來(lái)操作電除塵。1999年,為實(shí)現(xiàn)減員增效與強(qiáng)化除灰系統(tǒng)的監(jiān)督管理,廠部決定以后將灰控室關(guān)閉,將灰控與電除塵控制移至中控室(機(jī)組集控室)。這是本“除灰與電除塵遠(yuǎn)程控制”項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)記為“遙控裝置")的由來(lái)。為節(jié)約改造成本,提高本廠儀控檢修人員素質(zhì),該項(xiàng)目決定由本廠檢修部?jī)x控專(zhuān)業(yè)自行完成。
二. 原設(shè)備狀況與改造目標(biāo)
I.原監(jiān)控設(shè)備狀況
1.灰處理(控制系統(tǒng)圖見(jiàn)圖1)
PLC:A-B (以下簡(jiǎn)記為AB公司)PLC3/10雙冗余/每臺(tái)機(jī)組
I/O:1870點(diǎn)/每臺(tái)機(jī)組,其中包括:
灰控操作盤(pán):三位開(kāi)關(guān):6個(gè)/每臺(tái)機(jī)組
二位開(kāi)關(guān):96個(gè)/每臺(tái)機(jī)組
操作按鈕:70個(gè)/每臺(tái)機(jī)組
指示燈: 310個(gè)/每臺(tái)機(jī)組
報(bào)警窗: 130個(gè)/每臺(tái)機(jī)組
指示表: 17只/每臺(tái)機(jī)組
多筆記錄儀:一臺(tái)/每臺(tái)機(jī)組
2.電氣除塵器(EP)系統(tǒng)
EP原控制系統(tǒng)分為高壓側(cè)控制柜與低壓側(cè)控制柜監(jiān)控。由于除塵性能問(wèn)題,EP于1998年10月對(duì)2號(hào)機(jī)組進(jìn)行了改造,1999年5月對(duì)1號(hào)機(jī)組實(shí)行同樣的改造。改造后的EP高低壓側(cè)均由微處理器進(jìn)行控制,并設(shè)有上位機(jī),提供了系統(tǒng)開(kāi)機(jī),系統(tǒng)停機(jī),振打控制,排灰控制,電加熱控制及系統(tǒng)監(jiān)視,報(bào)警,保護(hù)功能。其中
控制器:淅江佳環(huán)電子有限公司自制單板機(jī);
上位機(jī):PC機(jī),MS Windows NT4.0下用Visual Basic 6.0編制的監(jiān)控程序;
I/O:模擬量180點(diǎn)/每臺(tái)機(jī)組;開(kāi)關(guān)量92點(diǎn)/每臺(tái)機(jī)組;
存在的問(wèn)題是歷史數(shù)據(jù)儲(chǔ)存與使用困難,數(shù)據(jù)格式專(zhuān)有,無(wú)法共享,監(jiān)視功能擴(kuò)展困難,無(wú)法直接移到中控室。
II.改造目標(biāo)如下:
1. 在除灰系統(tǒng)原設(shè)計(jì)的PLC+控制盤(pán)控制操作的基礎(chǔ)上增加一遠(yuǎn)程控制開(kāi)關(guān),當(dāng)開(kāi)關(guān)放置在遙控位置時(shí),中控室可以對(duì)除灰系統(tǒng)進(jìn)行過(guò)程監(jiān)視、報(bào)警與控制;
2. 在原灰控室內(nèi)電氣除塵器(以下簡(jiǎn)記為EP)監(jiān)控基礎(chǔ)上增加一遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)接口,使中控室可以對(duì)EP進(jìn)行過(guò)程監(jiān)視、報(bào)警與控制;
3. 中控室1U/2U OIS主控臺(tái)旁各增加一臺(tái)操作站以作為對(duì)灰控,電氣除塵器的監(jiān)視控制與調(diào)節(jié)的人機(jī)操作界面,并且互為冗余;
4. 增加數(shù)據(jù)儲(chǔ)存,共享,操作提示,智能診斷等功能;
5. 除上述操作站外不增加新站基礎(chǔ)上為化水的集中監(jiān)視控制預(yù)留接口
實(shí)施上述改造以后,可在滿(mǎn)足ISO9000質(zhì)量控制的要求下便于強(qiáng)化運(yùn)行管理,并為實(shí)時(shí)狀態(tài)檢修診斷打下基礎(chǔ)。理論上每年可省25萬(wàn)元,(在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái),這筆費(fèi)用會(huì)逐年增長(zhǎng))。
三. 遙控裝置構(gòu)成
由以上目標(biāo)可知,這是要在原PLC上增加一種與DCS操作站類(lèi)似的Set Point控制方式,即在操作站上完成機(jī)組的監(jiān)視,并在操作站上下達(dá)控制指令。指令的執(zhí)行、聯(lián)鎖及過(guò)程信號(hào)的采集都是在原PLC中完成的。使用PC機(jī)加局域網(wǎng)來(lái)構(gòu)成本灰處理/電除塵遙控裝置是最低成本最可行的方案。如圖1所示
圖1.灰處理與電除塵遙控裝置拓樸示意圖
I.硬件構(gòu)成:
1. 圖1中裝置1與2為數(shù)據(jù)I/O服務(wù)器??刂粕弦坪笤O(shè)備處于無(wú)人值守,所以使用工控機(jī),每臺(tái)機(jī)加上AB公司的1784KTX卡用于與AB-PLC3通訊,通訊速率使用其上限:115.2kbps;
2. 圖中裝置8為淅江佳環(huán)公司所配的PC機(jī),作為電除塵器的上位機(jī),它與電除塵控制柜使用RS232進(jìn)行通訊,速率為9600bps;
3. 圖上部裝置5與6是安置在中控室的CRT操作站,機(jī)柜從貝利買(mǎi)入,使中控室所有操作站外觀一致,但柜內(nèi)計(jì)算機(jī)硬件是未經(jīng)加固處理的PC機(jī)。不選工控機(jī)是因?yàn)橹锌厥业倪\(yùn)行環(huán)境較好。我們選低檔的宏基PC服務(wù)器,這種裝置也是為24小時(shí)運(yùn)行設(shè)計(jì)的,且比工控機(jī)有更好的硬軟件兼容性及性能,從而能減少維護(hù)及擴(kuò)展費(fèi)用。
4. 歷史數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器7是專(zhuān)為強(qiáng)化設(shè)備記錄,進(jìn)行狀態(tài)檢修而準(zhǔn)備的,同時(shí)該服務(wù)器上裝二塊網(wǎng)卡,另一路連到廠MIS系統(tǒng),實(shí)際當(dāng)一個(gè)網(wǎng)關(guān)來(lái)處理,連到MIS去的信號(hào)是只讀的,防止干擾正常運(yùn)行。該服務(wù)器連到灰控網(wǎng)及廠MIS網(wǎng)的速率都是100M。
5. 所有的設(shè)備用局域網(wǎng)連起來(lái),為防止通訊堵塞,加強(qiáng)通訊安全性,兩個(gè)集線(xiàn)器3與4均采用3COM的Switchhub,保證每臺(tái)機(jī)對(duì)應(yīng)端口的實(shí)際最高速率可達(dá)到10M,灰控樓與中控樓的電纜距離為250米,
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