PLC在鑿巖臺(tái)車定向定位自動(dòng)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用 (1)
2011-07-26 09:21:39 來源:互聯(lián)網(wǎng)

概述

  云南銅業(yè)集團(tuán)公司大紅山銅礦二期工程設(shè)計(jì)選用無軌設(shè)備開采,四個(gè)采區(qū)用分段空?qǐng)龇ǖ幕ūP區(qū)已進(jìn)入深孔的設(shè)計(jì)和施工,其深孔主要采用瑞典阿斯特拉公司Samba H1354鑿巖臺(tái)車。由于是在井下施工,作業(yè)環(huán)境相對(duì)較差,從江蘇梅山鐵礦和靜鐵山鐵礦進(jìn)口同類型設(shè)備的使用效果來看,Samba H1354鑿巖臺(tái)車配套的定向定位控制系統(tǒng)價(jià)格昂貴,但不能適應(yīng)井下的作業(yè)環(huán)境,實(shí)際使用的時(shí)間短,維護(hù)費(fèi)用高,甚至連廠家的銷售代表也建議不必配置該系統(tǒng)。因此,大紅山銅礦二期工程設(shè)計(jì)選用的Samba H1354鑿巖臺(tái)車未定購(gòu)定向定位控制系統(tǒng)。

  但當(dāng)穿爆隊(duì)在井下進(jìn)行Samba H1354鑿巖臺(tái)車實(shí)際操作和一次成井深孔施工時(shí),由于設(shè)備采用人工定向,因而定向儀器的系統(tǒng)誤差、人為誤差均較大,致使深孔偏差率達(dá)5.2% ~10.5%(3~6。),難以滿足一次成井和下一步盤區(qū)深孔施工的精度要求,同時(shí)其定位、定向時(shí)間太長(zhǎng)(一般為10~15 min/孔),使得Samba H1354鑿巖臺(tái)車的鑿巖效率不能充分發(fā)揮。

  為此,我們決定自行研制Samba H1354鑿巖臺(tái)車定向定位系統(tǒng),提高定向儀器的精度,降低儀器的系統(tǒng)誤差和人為誤差,從而確保深孔的質(zhì)量,加快設(shè)備的定向定位系統(tǒng)的操作速度,最大限度地發(fā)揮該設(shè)備的優(yōu)越性能。

  Samba H1354鑿巖臺(tái)車定向定位系統(tǒng)的研制首先應(yīng)確保鑿巖臺(tái)車施工的深孔符合設(shè)計(jì)的精度要求,能為今后的盤區(qū)落礦和一次成井實(shí)驗(yàn)提供更為可靠的保證;其次,應(yīng)大幅度節(jié)省鑿巖過程總的定位、定向時(shí)間,提高設(shè)備的使用效率;最后,要降低操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)約保養(yǎng)維修費(fèi)用,減少維修時(shí)間,降低單位固定成本和活勞動(dòng)成本。

  因此,該項(xiàng)目的成功實(shí)施將隨著鑿巖臺(tái)車的大量使用而帶來較大的經(jīng)濟(jì)效益。

  在進(jìn)口Samba H1354鑿巖臺(tái)車上加裝的定向定位自動(dòng)控制系統(tǒng)由旋轉(zhuǎn)編碼器、PIE和工業(yè)圖形顯示器構(gòu)成,可以完成鑿巖臺(tái)車鑿巖角度的設(shè)定并自動(dòng)定向定位,大大提高了鑿巖臺(tái)車的工作效率。

  根據(jù)前一階段對(duì)鑿巖臺(tái)車掌握的具體數(shù)據(jù),確定了提高定向儀器精度、減少定向儀器的系統(tǒng)誤差和人為誤差,縮短定向定位操作時(shí)間,提高鑿巖臺(tái)車工作效率的研制目標(biāo)。具體控制要求為:定向系統(tǒng)精度0.6°,定向速度控制不大于1 min/孔;定向自動(dòng)化率100%。

1 定向控制系統(tǒng)的構(gòu)成

  根據(jù)我們確定的研制目標(biāo),結(jié)合深孔鑿巖臺(tái)車的動(dòng)作方式、控制原理及井下高頻振動(dòng)、高溫高濕的作業(yè)環(huán)境,我們進(jìn)行了深入細(xì)致的討論分析,最后確定了性能優(yōu)良、價(jià)格合理、適合鑿巖臺(tái)車工作環(huán)境的下列設(shè)備作為本系統(tǒng)的主要監(jiān)測(cè)元件和控制器:日本光洋公司的旋轉(zhuǎn)編碼器,日本歐姆龍公司的CdM1系列PLC,日本Digital公司的工業(yè)圖形顯示器。

  鑿巖臺(tái)車定向定位系統(tǒng)主要由旋轉(zhuǎn)編碼器、PLC和工業(yè)圖形顯示器構(gòu)成(見圖1)。抬臂位置和轉(zhuǎn)盤位置由旋轉(zhuǎn)編碼器檢測(cè),旋轉(zhuǎn)編碼器的角度信號(hào)進(jìn)入PLC后,由PLC進(jìn)行處理和運(yùn)算,并通過通信口將處理后的角度信號(hào)送到工業(yè)圖形顯示器上顯示,與此同時(shí),通過工業(yè)圖形顯示器接受操作工的定位角度輸入指令,根據(jù)定位角度輸入指令,由PLC自動(dòng)控制鑿巖臺(tái)車相應(yīng)的電磁閥,操作鑿巖臂運(yùn)行到指定角度。


1.1 軸定位檢測(cè)系統(tǒng)

  Samba H1354鑿巖臺(tái)車鑿巖定位需使軸(鑿巖臂抬起放下軸、左右轉(zhuǎn)動(dòng)軸)在三維方向轉(zhuǎn)動(dòng)配合實(shí)現(xiàn)。盡管兩軸在不同的空問運(yùn)動(dòng),但它們都有各自的軸心,并繞軸心運(yùn)轉(zhuǎn)。對(duì)于軸定位檢測(cè)系統(tǒng),目前自控行業(yè)采用最多的檢測(cè)元件就是旋轉(zhuǎn)編碼器,它在機(jī)器人上得到廣泛運(yùn)用,具有易安裝、精確、可靠性高等特點(diǎn)。對(duì)于我們這樣一個(gè)系統(tǒng),采用精心安裝的旋轉(zhuǎn)編碼器,完全可以勝任這樣的檢測(cè)任務(wù)。因此,在本系統(tǒng)中,兩個(gè)軸的角度檢測(cè)均采用旋轉(zhuǎn)編碼器來完成。

  對(duì)于鑿巖臂抬起放下軸,安裝絕對(duì)值旋轉(zhuǎn)編碼器,使旋轉(zhuǎn)編碼器能精確檢測(cè)旋轉(zhuǎn)體的角位移,旋轉(zhuǎn)編碼器與被檢測(cè)旋轉(zhuǎn)體安裝在相同的軸心線上,在旋轉(zhuǎn)體上加裝隨旋轉(zhuǎn)體轉(zhuǎn)動(dòng)的附件,此附件直接與旋轉(zhuǎn)編碼器軸相連,當(dāng)被檢測(cè)旋轉(zhuǎn)體旋轉(zhuǎn)時(shí),附件帶動(dòng)旋轉(zhuǎn)編碼器旋轉(zhuǎn),就可將旋轉(zhuǎn)體角位移同步變成旋轉(zhuǎn)編碼器的角位移,旋轉(zhuǎn)編碼器角

位移數(shù)字量上傳至PLC控制系統(tǒng)。

  對(duì)于大臂左右轉(zhuǎn)動(dòng)軸,安裝增量型旋轉(zhuǎn)編碼器,編碼器軸由大圓盤周邊傳動(dòng)。編碼器會(huì)將旋轉(zhuǎn)方向及圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)線位移量輸入PLC,通過PLC運(yùn)算可以同樣得到軸的角位移量。此方式可大大提高檢測(cè)的精確度并便于安裝。

1.2 PI 控制系統(tǒng)

  PLC控制系統(tǒng)將旋轉(zhuǎn)編碼器送來的數(shù)字信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換處理和計(jì)算后,再將角度信號(hào)送至工業(yè)圖形顯示器顯示。